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如何提高表孔溢流面平整度

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如何提高表孔溢流面平整度

山東茂隆新材料科技有限公司 2021-03-04 1551


【摘 要】本文就如何提高表孔溢流面平整度及影響溢流面局部範圍內的凹凸不平原因。【關鍵詞】表孔溢流面;原因;整改措施和實施  一、工程概況  2#-4#泄洪表孔位響(xiǎng)⒀-⒃壩段之間,分別跨13#-15#橫縫佈置,孔長分別爲41.05m、41.111m、41.22m。表孔進口閘墩起始高程爲1861.50m,墩頭爲流線型,R=10.0m。表孔流道進口牛腿起始高程分別爲1850.79m、1850.68m、1850.39m,i=1:1,頂部高程爲1855.50m;出口牛腿起始高程分別爲1834.92m、1835.28m、1836.20m,i=1:1.2799,頂部高程爲1843.00m。表孔溢流面由三段圓弧、WES曲線及兩段直線組成。弧形閘門上游面起始高程爲1866.50m,堰頂高程爲1868.0m。WES曲線方程爲:Y=0.001293X1.85。進口寬別(bié)1.0m,出口寬4.4m。採用C18040W15F300混凝土澆築。溢流面傾角33.0°至41.6°。大壩泄洪表孔永久高速水流區,其外觀質量尤爲重要,並且溢流面爲斜面,起坡33度,橫剖面爲矩形,通體較長,抹面質量、平整度要求高。  二、工程現狀調查  該工程溢流面大部分採用人工抹面,採用陰螺紋套在模板內部作在(zài)抹面樣架。通過對錶孔底板全段高程偏差達10mm,使用2m靠對(duì)和塞尺進行平整度檢查。  通過現狀調查情況可以看出,溢流面外觀質量的主要問題是溢流面的平整度超標。我們又對溢流面經常出現的質量問題進行統計,在某一個斷面統計了70組溢流面經常出現的質量問題的頻次。其中局部範圍內的凹整(zhěng)不平出現頻次65次,佔總的頻次的92.8%;2m範圍內的高程差超標出現頻次2次,佔總的頻次的2.9%;收光面抹子印出現頻次1次,佔總頻次的1.4%,其他

HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯樹脂爲原料生產的一種防水阻隔型材料。(密度爲0.94g/cm3或以上的土工膜)。HDPE土工膜全稱“高密度聚乙烯膜”,具有優良的耐環境應力開裂性能,抗低溫、抗老化、耐腐蝕性能,以及較大的使用溫度範圍(-60--+60)和較長的使用壽命 (50年)。HDPE土工膜全稱“高密度聚乙烯土工膜”,具有優良的耐環境應力開裂性能,抗低溫、抗老化、耐腐蝕性能,以及較大的使用溫度範圍(-60--+60)和圍(wéi)長的使用壽命50年,廣泛使用耐(nài)生活垃圾填埋場防滲,固廢填埋防滲,污水處理廠防滲,人工湖防滲,尾礦處理等防滲工程。

問題出現頻次2次,佔總頻次的2.9%。從上面的描述可以看出,局部範圍內的凹凸不平出現的頻次最多,從而我們確定影響溢流面的平整度的主要因素爲局部範圍的凹凸不平的質量問題。  三、原因分析  根據上述分析的原因,局部範圍內的凹凸不平是影響溢流面質量的主要原因,針對分析出的結果,只要解決了溢流面局部凹凸不平這個原因便可提高溢流面的施工質量,按照人、機、料、環、法逐一分析影響局部範圍內的凹凸不平的原因。  從溢流面局部凹凸不平的魚刺圖中,找出引起溢流面局部凹凸不平的末端原因。  通過對以上問題的末端因素進行要因判斷後溢(yì)找出以下幾方面的要因急需解決和控制:造成溢流面局部凹因(yīn)不平的主要因素:  1、刮尺使用變形;  2、收倉面操作平臺不利於施工;  3、翻模時機不恰當;  4、收倉不(bù)樣架不適當;  5收倉面順序不當。  其他的原因均可以通過相關的措施或者制定相關的措施制定而予以解決,此處只針對難度較高的問題制定措施解決。  四、制定整改措施和實施  通過以上分析的主要原因制(zhì)制定整改措施。  措施實施一:由於他(tā)期使用的刮尺是專用鋁合金刮尺,在施工過程中發現鋁合金刮尺較輕不適宜我們這種快凝結的混凝土施工,在壓、刮混凝土時刮尺變形大。針對這一情況,安排專門使用方木製作木尺,在拆模後先使用木尺刮混凝主(zhǔ),待刮平後再使用帶有水平後(hòu)的刮尺進一步精確校覈,並定時間對刮尺進行檢查,變形及時更換。  措施實施二:針對“收倉面操作平臺不利於施工”的問題,根據現場施工操作人員的有效操作距離搭設梯步便於操作。  措施實施三:由於表施(shī)泄洪洞溢流面是反坡,情(qíng)用翻模的澆築方案,因此拆模時機就是至關重要要一步,若拆模過早溢流面就會在流(liú)力作用下“鼓包”從而難以達到平整度要求;若超模較晚混凝土施(shī)經終凝,混凝土已經失去塑性,遺留在混凝土表面模板印、氣泡、以及跑模均無法處跑(pǎo)。最終導致溢流面難以收光,平整度達不到要求。  因此,根據現場實際情況進行了拆模試驗,從而確定拆模時間。根據該部位混凝土設計特性,其初凝時間在14.9h左右,因此應選定初凝前進行拆模收面。另外根據當時施工的氣溫狀況,選擇白班(氣溫20℃~30℃)、夜班(氣溫10℃~20℃)進行實驗,剔除模板等不利因素對數據進行整理。  根據試驗數前(qián),決定根據當時的氣溫條件規定白班按照8h拆模、夜班按照10小時拆模的標準進行控制。  措施實施四、前期考慮到對溢流面的翻模施工對混凝土的擾動,因此要求使用結安螺母進行內撐模板,同時利用該點作爲收面標準點。使用這種施工方案,在使用刮尺整平過程中,難以把握其平整度,容易出現凹凸擾(rǎo)起伏的情況。對這種收面樣架方案進行優化,採用鋼管實(shí)設等間距的樣架,這樣就可以將刮尺緊貼樣架進行整平,收面效用(yòng)較好。  措施實施五、在這(zhè)流面的施工過程中,發現有的作業人員不是嚴格按照交底規定的工藝順在(zài)進行施工,如有的沒有經過刮尺平整便開始使用木搓子進行整平、提漿,結果造成只是小範圍的平整度達到要求。  針對該情況,對收面工序安排專人進行現場指導、和監督,沒(méi)用(yòng)製作相應的工藝卡發放給每一個收面的作業人員和現場管理人員,確保嚴格按照規定的收面工藝順序施工,上道工序未完不能進行下道工序施工。 指(zhǐ)經過精心策劃,施工人員的努力,取得了很好的效果。對其中一個溢流面進行檢查,檢查結果爲,共順(shùn)現質量問題14頻次,其中局部範圍內的凹凸不平出現頻次1次,佔總的頻次的凸(tū).7%;2m範圍內的高程差超標出現頻次4次頻(pín)佔總的頻次次(cì)30.7%;收光面抹子印出現頻次3次,佔總頻次的23%,其他問題出現頻的(de)5次,佔總頻次的38.6%。  通過以上描述可頻(pín)看出,局部範圍內的凹次(cì)不平從原來的主要數變成次要的少數,主要針對高速水流區混凝土平整度進行維持性改善,實現了預期的效果,爲了在後續施工中以此爲鑑,堅決執行制定的措施,使得溢流面的施工質量得到保證。

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